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锅炉布袋除尘器的应用前景与改造后的的投运效果

  • 发布者:昌华环保

    发布日期:2021-04-09
  • 锅炉布袋除尘器经历了干式旋风除尘器、多管旋风除尘器、麻水膜除尘器和静电除尘器的过程,锅炉除尘器的应用前景如下:随着人们对环境保护的日益重视,滤袋国产化和使用寿命的延长,锅炉末端的除尘有返回袋式除尘的趋势。

    在锅炉袋式除尘器的早期应用中,许多项目都失败了。锅炉除尘器的主要原因是当时的技术和附件,特别是滤袋的关键部件--滤袋的质量不合格,而且缺乏合理的价格,可用于燃煤锅炉的烟气除尘。

    锅炉除尘器的应用前景销量好,电除尘器除尘效率不稳定,除尘效果基本满足静电除尘器运行初期的要求,但由于其结构和工作原理的限制,随着运行时间的延长,电除尘器内部部件变形、积灰、电场变化,除尘效果继续下降,烟尘排放超标。

    优良,电除尘器综合成本高,经过一次运行后,电除尘器内部结构发生严重变形和损坏,为了保护电除尘器的正常运行,电厂不得不频繁维护静电除尘器,维修投入的人力物力和维修停工造成的损失都很大。

    目前,随着袋式除尘器、滤袋等核心部件生产技术的不断提高,袋式除尘器在燃煤锅炉烟气除尘中的失效原因深受了很好的解决,袋式除尘器的推广应用时机也越来越成熟。

    锅炉除尘器的改造需要长时间关闭,并应采取维修措施,防止布袋湿透、卷曲和腐蚀。"同时,除尘设备的所有阀门应关闭,关闭时应按规定的时间间隔开启进、出口阀,烟囱的自然通风应使用4小时,或打开电暖器8小时,以取取消尘器中的水分,保持干燥。锅炉除尘器改造应应用于火电、燃煤锅炉、冶炼等行业。同时,由于企业的除尘作用,它在推进环境污染方面也发挥着重要的作用。

    改造后锅炉除尘器运行效果如何?

    主要结果如下:

    (1)改造后的粉尘排放量比改造前低86%。

    锅炉除尘器改造后的运行效果:锅炉除尘器改造前,除尘器出口处的粉尘排放值约为300 mg/nm+,改造后,除尘器出口处的粉尘排放值约为40 mg/nm,该改造方案使2号炉的粉尘排放量减少86%,每年可减少粉尘排放2700吨。

    (2)旋转平板除尘技术的应用,使除尘系统比传统的电除尘器节能33%,节能效果达到国内水平。

    锅炉除尘器改造后只将原来的第四电场转化为旋转平板电场,实现了排尘小于50 mg/nm的预定目标,如果采用传统的除尘技术,则需要在原除尘器的基础上增加两个电场,在相同的性能下,旋转平板电除尘器系统比传统的电除尘器节能33%,每年可节约用电438万千瓦时。

    (3)旋转平板电除尘器的改造增加了后续脱硫设备的性能,降低了运行阻力。

    在过去的一个月里,由于电除尘器效率的提高,进入脱硫系统的粉尘数量减少了,在改造前没有经常发生的脱硫烟气换热器堵塞,由于取消了堵塞现象,脱硫系统的运行阻力平均降低了220 pa,累计年能耗可节省110万千瓦时。

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